Phantom 3 Gimbal Motor Overload

In der DJI GO App wurde mir vor einiger Zeit die fehlermeldung „Gimbal Motor Overload“ angezeigt. Dazu hat sich der Gimbal komisch bewegt (das hatte was von „die letzten Zuckungen“).

Der Fehler kann verschiedene Auslöser haben. Grundsätzlich bedeutet er erstmal, dass ein Motor am Gimbal überlastet ist.

Das kann zum Beispiel daran liegen, dass die Transportsicherung der Kamera nicht entfernt wurde. Die Lösung des Problems ist in diesem Fall natürlich einfach: Transportsicherung entfernen.

In meinem Fall hatte die Fehlermeldung aber einen anderen Grund. Das Potentiometer, dass die Motorstellung ermittelt war verdreht und die Steuerelektronik hat deshalb falsche Werte bekommen. Dieses Problem zu lösen ist aber auch nicht kompliziert.

Zuerst öffnet man die Abdeckung des mittleren Motors (mit den fünf Schrauben). In der Mitte der nun sichtbaren platine sieht man das Potentiometer. Die abgeflachte Seite sollte parallel zur Oberseite der Kamera sein. Ist das nicht der Fall, hat man höchstwahrscheinlich den Auslöser für die Fehlermeldung gefunden. Dann kann man vorichtig die Platine, auf der das Potentiometer sitzt anheben und den Motor gerade drehen. Anschließend setzt man die Platine wieder ein.

Dabei muss man nicht 100%ig genau sein. Wenn Die beiden Kanten ungefähr parallel verlaufen sollte der Fehler schon behoben sein. In der DJI GO App kann man dann den Gimbal kallibrieren, damit das aufgenommene Bild auch wieder gerade ist.

Mir ist dabei ein kleines Missgeschick passiert: Das Kabel, mit dem die einzelnen Motoren des Gimbals und die Kamera verbunden sind ist gerissen. Man sollte also wirklich vorsichtig sein.

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